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摘要:在一些依靠重锤进行蝶阀自关闭的水电站,蝶阀运行几年后,在关闭过程中出现了蝶阀关不到全关位置的故障。针对这个问题进行分析,提出了一种可靠的蝶阀自动关闭步伐,该步伐既保证了蝶阀的正常关闭,对水电站的检修、运行提供了安全保障,又较好地保护了蝶阀主轴及轴承,延长了蝶阀的使用时间。

关键词:蝶阀;关闭故障;原因分析;处理惩罚方法

1 故障蝶阀概述

芹山水电站接纳 PDF130-WZ-280 型蝶阀,系卧式双平板活门结构。蝶阀总装包括阀体、活门、工作主密封、轴承、转臂、接力器、锁定装置、重锤和旁通阀等。蝶阀阀体接纳铸焊整体结构,阀体与工作密封圈接触处接纳不锈钢质料,延长了密封圈的使用寿命并提高了密封性能。阀门的密封设在下游侧,密封面接纳斜面结构,因而有很好的密封性能。阀体的底部有 8 条地脚螺栓作为固定阀体用,能蒙受接力器向上推力和动水作用在活门上的向上分力,而不能蒙受活门全关时的水推力。为增加活门在动水关闭时的自关闭力矩,活门与阀体均按偏置设计,其几何中心与转动中心偏移 50mm,增加了关闭的可靠性。阀门的主工作密封接纳实心异形橡胶放在活门周边,用压圈和压紧螺钉紧固在活门上,为了保证密封圈可调和且调节后定位,设有锁紧螺钉加以固定。阀轴接纳 40Cr 锻钢质料,与轴承和轴端密封接触处接纳镀铬保护,与活门接纳插人圆柱销固定。轴承由钢套和铜瓦组成,铜瓦质料为铸铝青铜(ZCuAl1OFe3),轴端密封接纳 U 形支承环密封圈,密封力可调,更换方便。

该阀摆设 2 台直径 200mm 直缸摇摆式接力器,接力器的活塞杆通过转臂与阀轴相连,活塞杆表面镀铬处理惩罚。活塞与缸体问密封接纳 O 形圈与聚四氟乙稀组合式密封圈;接力器缸内设有二段关闭装置和节流缓冲结构,外部接纳高压软管连接。

控制系统。蝶阀的开启接纳 FYZ 阀门液压控制装置供油,推动接力器把活门和重锤至全开后接纳油压锁锭,锁锭油源来自于调速器油压装置。当机组发生事故或需正常停机时,切换锁锭油源脱开,蝶阀依靠自身所配置的 2 个重锤(各 3.5 t)和水力作用至活门全关,起到切断水流和保护机组的作用。

2 故障现象

芹山水电站蝶阀于 2000 年 3 月投人运行,运行至 2002 年 3 月,发现在关闭蝶阀过程中,当蝶阀关闭至全行程的约 95% 时,蝶阀转臂(重锤)停止下落,蝶阀不能自行到达全关位置。这与蝶阀只能在全开或全关 2 个位置相矛盾,蝶阀位置处于不定态,造成漏水量较大,引起较强的噪声,给水电站的检修运行带来了较大的安全隐患。

3 原因分析

3.1 油管路方面

出现这种现象有可能是由于回油管路排油不畅引起接力器关侧油腔油未排尽,由此造成接力器活塞不能完全回复至全关位置,导致蝶阀转臂下落不能到达最大行程,引起蝶阀关不到全关位置。

就此对操纵油管路进行检查,对于管路上的油阀门进行分解检查,确保操纵油管路流通无阻。

3.2 接力器结构

为了降低在关闭过程中接力器活塞打击接力器油底部的速度和压力,在操纵接力器缸内设有二段关闭装置,即节流缓冲结构。

对接力器节流缓冲结构进行清洗并对接力器节流阀进行调整,加大节流阀开口,使回油的流量变大,节流阀前、后的压差变小,有利于接力器活塞的下落。同时,检查发现接力器活塞杆表面镀铬层完好,无锈蚀卡涩迹象。

用以上 2 种方法进行处理惩罚后,没有明显的效果,说明蝶阀不能到达全关位置的原因与操纵系统(操纵管路及接力器装置)无关。

(未完,请看本篇文章下篇:《蝶阀关闭故障分析及处理惩罚方法(下篇)》)


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